一,污泥帶式壓濾機(jī)廠家控制系統(tǒng):
采用遠(yuǎn)程與現(xiàn)場交互控制的方式,,方便了工作的操作,,便于實(shí)施無人操作。
二,,污泥帶式壓濾機(jī)廠家膠帶裙邊及擋板:
采用EP200四層聚酯布的環(huán)形橡膠帶,,膠帶裙邊采用組合結(jié)構(gòu)即波形裙邊與平行膠帶粘合而成,這種結(jié)構(gòu)裙邊伸縮性好,,可避免裙邊經(jīng)過輥筒改向,,可防止料液從兩側(cè)流出。橡膠帶的上部構(gòu)造為中間一排排水溝槽,,溝槽中間鉆有真空排液孔,,鉆空部位為純橡膠無布層,可防止液體通過布層纖維進(jìn)入橡膠層導(dǎo)致膠帶分層,,大大的延長了橡膠帶的使用壽命,。
污泥帶式壓濾機(jī)廠家是我廠在引進(jìn)國外同類產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的一種過濾固液分離設(shè)備,。該設(shè)備采用了固定真空盒,,膠帶在真空盒上滑動,真空盒與膠帶間構(gòu)成運(yùn)動密封的結(jié)構(gòu)型式,,以真空負(fù)壓為推動力實(shí)現(xiàn)固液分離的設(shè)備,。在結(jié)構(gòu)上,過濾區(qū)段沿水平長度方向布置,,能連續(xù)自動完成過濾,、濾餅洗滌、卸渣,、濾布再生等工藝操作,,并且母液有與濾餅洗滌液可以分段收集。具有過濾,、生產(chǎn)能力大,、洗滌效率好,濾餅水分低,、操作靈活,、維護(hù)簡單等優(yōu)點(diǎn)。膠帶機(jī)經(jīng)我廠多年改進(jìn)和完善,,產(chǎn)品的技術(shù)性能和質(zhì)量已達(dá)到了水平,,已廣泛應(yīng)用于冶金,、礦山、化工,、造紙,、食品、制藥,、洗煤,、環(huán)保等領(lǐng)域中的固液分離,尤其在煙氣脫硫中的石膏脫水方面(FGD)有良好的應(yīng)用,。
污泥帶式壓濾機(jī)廠家脫水后泥餅含固率下降的現(xiàn)象解決辦法
詳細(xì)介紹其原因及解決對策如下:
一,、調(diào)質(zhì)效果不好
一般是由于加藥量不足,當(dāng)進(jìn)泥泥質(zhì)發(fā)生變化,,脫水性能下降時(shí),,應(yīng)重新實(shí)驗(yàn),確定出合適的干污泥投藥量,。有時(shí)是由于配藥濃度不合適,配藥濃度過高,,絮凝劑不易充分溶解,,雖然要量足夠,但調(diào)制效果不好,,也有時(shí)是由于加藥點(diǎn)位置不合理,,導(dǎo)致絮凝時(shí)間太長或太短。以上情況均盡心應(yīng)試驗(yàn)并予以調(diào)整,。
二,、帶速太大
帶速太大,泥餅變薄,,導(dǎo)致含固量下降,,應(yīng)及時(shí)降低帶速,一般應(yīng)保證泥餅厚度5-10mm,。
三,、濾帶張力太小
此時(shí)不能保證足夠的壓榨力和剪切力,是含固量降低,,應(yīng)適當(dāng)增大張力,。
四、濾帶堵塞
濾帶堵塞后,,不能將水份濾出,,是含固量降低,應(yīng)停止運(yùn)行,,沖洗濾帶,。
詳談污泥帶式壓濾機(jī)廠家過濾室不能密封怎么辦,?
對于使用帶式壓濾機(jī)的人來說,平凡,、常見的問題是過濾液從濾板與濾板之間的縫隙冒出來(也是過濾室不能密封),,從而影響了帶式壓濾機(jī)的過濾質(zhì)量和效率。遇到這樣的使用問題,,我們可以從以下幾個(gè)原因來解決,。
㈠濾布錯(cuò)誤放置。過濾室不能密封的緣由有很多,,我們需要從簡單的入手,,圍繞過濾室四周,看看是不是濾布有折皺,,或者濾布邊緣有殘缺,。由于過濾室的結(jié)構(gòu)是由濾板和濾布相互扦插,受到強(qiáng)大的壓力憑借而成,,一般濾板不容易出現(xiàn)問題,,那剩下的是濾布。在堅(jiān)硬的濾板之間要形成密封,,起到關(guān)鍵性作用的濾布了,,自然濾布的折皺或者殘缺容易造成濾板之間存在縫隙,自然過濾室不會形成密封了
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